NC型Ф1600mm氨合成系統(tǒng)改造總結
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4.4
我公司為把合成氨產能提高到200kt/a,于1999年新上了1套Ф1600mm氨合成系統(tǒng)。該氨合成系統(tǒng)是我公司“四·六”工程的重點項目,其Ф1600mm合成塔為全國中氮行業(yè)首家使用,該塔采用南化研究院提供的“二軸二徑”內件。到目前為止,同型號的Ф1600mm合成塔內件國內只設計了2套,另1套因實際生產能力遠低于設計能力,在南化集團公司僅用了6個月就退出生產系統(tǒng),繼而進行了改造。我公司Ф1600mm氨合成系統(tǒng)1999年9月投入運行后,
NC型φ1600mm氨合成系統(tǒng)改造總結
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第3期 2009年5月 中 氮 肥 m2sizednitrogenousfertilizerprogress no13 may2009 nc型<1600mm氨合成系統(tǒng)改造總結 康 利 (湖南智成化工有限公司,湖南株洲 412005) [收稿日期]2008209230 [作者簡介]康 利(1976—),女,湖南衡東人,工程師。 [中圖分類號]tq113126+6 [文獻標識碼]b [文章編號]1004-9932(2009)03-0025-03 我公司為把合成氨產能提高到200kt/a,于 1999年新上了1套<1600mm氨合成系統(tǒng)。該 氨合成系統(tǒng)是我公司“四·六”工程的重點項 目,其<1600mm合成塔為全國中氮行業(yè)首家 使用,該塔采用南化研究院提供的“二
NC型Φ1600mm氨合成系統(tǒng)改造小結
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clo2能與非氧化性殺菌滅藻劑起到協(xié)同增 效作用,防止了藻類的大量滋生,使循環(huán)水系統(tǒng) 的水在正常的濁度范圍內穩(wěn)定運行。 3 與其他水穩(wěn)劑的配伍共溶性 過去我公司由于水處理劑選擇不合理,在對 循環(huán)水進行處理的過程中,曾發(fā)生過多種水處理 劑不配伍共溶的情況:幾種藥劑投入水中后,水 的顏色立即渾濁不堪,尤如一潭泥水,險些釀成 停產事故。而clo2與多種水穩(wěn)劑同時投加,未 見水質異樣。 4 與投加液氯對比 投加clo2時,能保證投加濃度始終一致, 投入水中后沒有氣體外逸,而且clo2殺菌效果 顯著,微生物對clo2的抗藥性較差。 液氯投加受瓶內余氯量、大氣溫度所制約,不 能保證投加濃度始終一致,且投入水中后,氯氣外 逸是不可避免的,而且氯瓶操作存在不安全性因素。 另外,投加液氯的設備使用壽命短,需要
Ф1600mm氨合成系統(tǒng)改造小結
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4.4
針對氨合成系統(tǒng)存在的問題,采用將透平循環(huán)機的塔后流程改為塔前流程、氨合成塔內件由二軸二徑式改造為三軸一徑式,并更換部分分離設備的內件等措施進行改造。改造后,ф1600mm合成氨系統(tǒng)的產量達到約400t/d,透平循環(huán)機可以穩(wěn)定運行300d以上,各類消耗顯著下降。
Φ1600mm氨合成系統(tǒng)改造小結
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針對氨合成系統(tǒng)存在的問題,采用將透平循環(huán)機的塔后流程改為塔前流程、氨合成塔內件由二軸二徑式改造為三軸一徑式,并更換部分分離設備的內件等措施進行改造。改造后,φ1600mm合成氨系統(tǒng)的產量達到約400t/d,透平循環(huán)機可以穩(wěn)定運行300d以上,各類消耗顯著下降。
Φ1200氨合成系統(tǒng)改造運行小結
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4.5
簡要介紹φ1200氨合成系統(tǒng)工藝流程、存在的問題和技術改造方案,實現(xiàn)后取得了較好的效果。
φ800氨合成系統(tǒng)完善改造總結
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4.3
通過對φ800氨合成系統(tǒng)存在的兩臺關鍵換熱設備、部分管道不匹配問題的分析,利用閑置設備進行完善改造,取得了明顯的經濟效益。
24萬t/a氨合成系統(tǒng)改造總結??
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4.6
通過對24萬t/a合成氨系統(tǒng)"六低六高"的經濟生產模式的論證分析,指出利用不同工藝調整手段、設備配合方法從中查找影響其生產模式的瓶頸問題。對影響其生產模式的瓶頸問題利用系統(tǒng)大修期間進行集中改造,達到了系統(tǒng)經濟運行的目的。
2×600kt/a合成氨裝置氨合成系統(tǒng)改造總結
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4.7
河南晉開化工投資控股集團有限責任公司二分公司2×600kt/a合成氨裝置氨合成系統(tǒng)采用瑞士卡薩利公司專利技術工藝包.簡述氨合成系統(tǒng)的工藝流程,著重介紹一、二期合成氨裝置氨合成系統(tǒng)近5a來所進行的低壓氨分氣氨管線聯(lián)通、合成氣壓縮機一段進口增設新鮮氣聯(lián)通管線、冰機干氣密封放空管線改造、壓縮機汽封漏汽冷凝液回收、冰機中間儲槽液氨壓送管路改造、壓縮機組軸封蒸汽管網改造等多項技術改造,一系列技改措施落實后,一期系統(tǒng)與二期系統(tǒng)緊密地聯(lián)系在一起,部分生產負荷可以在合成車間內部自由調配,保證了氨合成系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效、長周期運行.
φ2200mm氨合成系統(tǒng)節(jié)能技術改造總結
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4.5
0前言湖北三寧化工股份有限公司(以下簡稱三寧公司)尿素廠于2008年11月建成投產,該氨合成系統(tǒng)配套的中壓醇烴化凈化流程包括2套醇化系統(tǒng)和1套烴化系統(tǒng),醇化塔和烴化塔均為中1600mm軸徑向塔,操作壓力為13mpa。
氨合成系統(tǒng)雙塔并聯(lián)改造運行總結
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4.7
簡要介紹氨合成雙塔并聯(lián)改造方案、工藝流程、操作方法及生產運行情況,指出氨合成雙塔并聯(lián)改造取得了良好的經濟效益。
NJ型Φ1200mm氨合成系統(tǒng)工藝流程改造小結
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4.7
介紹了合成氨系統(tǒng)由塔后流程改為塔前流程的情況。通過流程改造,降低了系統(tǒng)阻力和入塔氨含量;新增透平循環(huán)機減少了振動,降低了裝置能耗,實現(xiàn)了擴產的目的。
NJ型Ф1200mm氨合成系統(tǒng)工藝流程改造小結
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4.3
介紹了合成氨系統(tǒng)由塔后流程改為塔前流程的情況。通過流程改造,降低了系統(tǒng)阻力和入塔氨含量;新增透平循環(huán)機減少了振動,降低了裝置能耗,實現(xiàn)了擴產的目的。
DN2 200氨合成系統(tǒng)改造方案
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4.4
通過對河南心連心化肥有限公司dn2200氨合成系統(tǒng)運行現(xiàn)狀進行分析,提出改造的思路和方案,并對技改后的運行指標與設計指標進行比較。
氨合成系統(tǒng)節(jié)能改造研究
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4.6
目前,大型低壓合成氨流程已是非常成熟的工藝,生產中存在一系列的放熱反應,如何利用反應副熱來優(yōu)化流程,以
合成氨凈化系統(tǒng)改造總結
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4.3
綠色環(huán)保工作是現(xiàn)代社會發(fā)展的重點工作,展望同期發(fā)展工作,環(huán)保工作對社會的發(fā)展意義最為重大。合成氨凈化系統(tǒng)就是一種專注于環(huán)境保護的一套現(xiàn)代化設備,其工作目的是對是下工業(yè)發(fā)展中有害物質進行凈化,改善人們的生存環(huán)境目的,進而改善人們的生活條件,提高人們的生活質量。正因為合成氨凈化系統(tǒng)工作的重要意義,所以其工作在實行中有較大的難度,有關合成氨凈化系統(tǒng)的研究是時下工作的重點,就以合成氨凈化系統(tǒng)改造為方向展開討論。
合成氨裝置氨回收系統(tǒng)改造運行總結
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4.5
由于氨回收系統(tǒng)的高壓洗氨泵和低壓洗氨泵故障頻繁,導致高壓弛放氣和低壓不凝氣因氨含量超標而放空針對存在的問題,從中壓鍋爐給水泵出口管道引鍋爐水至高壓洗氨系統(tǒng)和低壓洗氨系統(tǒng),洗氨后的高壓弛放氣和低壓不凝氣中氨含量完全滿足設計指標要求,取得了較好的經濟效益和環(huán)保效益。
合成氨裝置氨回收系統(tǒng)改造運行總結
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4.6
由于氨回收系統(tǒng)的高壓洗氨泵和低壓洗氨泵故障頻繁,導致高壓弛放氣和低壓不凝氣因氨含量超標而放空。針對存在的問題,從中壓鍋爐給水泵出口管道引鍋爐水至高壓洗氨系統(tǒng)和低壓洗氨系統(tǒng),洗氨后的高壓弛放氣和低壓不凝氣中氨含量完全滿足設計指標要求,取得了較好的經濟效益和環(huán)保效益。
氨合成系統(tǒng)輸氨流程節(jié)能改造簡介
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4.5
對氨合成系統(tǒng)輸氨流程中存在的問題進行探討,通過增設換熱器和優(yōu)化壓力輸氨系統(tǒng),解決了系統(tǒng)冷熱負荷不平衡的問題,從而降低了冰機能耗,達到了節(jié)能增效的目的。
氨合成系統(tǒng)蒸發(fā)冷運行技術改造
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4.6
文章介紹了氮肥φ1600mm氨合成蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)技術改造后,合成氨產量增加,用電量、除鹽水減少,冷卻效果明顯,達到節(jié)能降耗的目的。
N1601型160t鐵路起重機技術改造
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4.4
針對n1601型160t鐵路起重機運用中存在的問題進行全面分析和論證,制定切實可行的改造方案并實施,整機落成后,依據(jù)"鐵道部160t鐵路起重機"有關規(guī)定進行試驗,各項性能指標均達到相關標準和設計要求,主要經濟技術指標處于國內同類產品的先進水平,為該型鐵路起重機技術的改造提供了技術保障。
N1601型160t鐵路起重機技術改造??
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針對n1601型160t鐵路起重機運用中存在的問題進行全面分析和論證,制定切實可行的改造方案并實施,整機落成后,依據(jù)"鐵道部160t鐵路起重機"有關規(guī)定進行試驗,各項性能指標均達到相關標準和設計要求,主要經濟技術指標處于國內同類產品的先進水平,為該型鐵路起重機技術的改造提供了技術保障。
我廠氨合成系統(tǒng)工藝流程改造小結
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4.7
面,并使表層溶解,從而互相粘結。所以,尿素 包裝前溫度必須冷卻至60℃以下。 近年來,國內外對化肥結塊機理和原因進行 了研究,關于結塊機理,目前主要有晶體架橋理 論和毛細管粘附理論。晶體架橋理論認為,尿素 在下落過程中,顆粒表面和中心間存在著水分梯 度,水分不斷從內部向顆粒表面擴散,或因吸潮, 導致顆粒表面形成飽和溶液。當溫度變化時形成 過飽和,析出細晶。因細晶的架橋作用,使晶體 產生粘結。 國外大型尿素廠采用在造粒塔底部的輸送帶 上噴防結塊劑的方法解決尿素的結塊問題,可以 達到較好的效果。防結塊劑的作用是通過改變尿 素顆粒的表面性質,使堆積顆粒之間產生隔離,即 使在濕度、溫度及壓力變動的情況下也能較好地 保持尿素的松散性,使尿素顆粒之間不易結塊。我 國清華大學為改善尿素結塊狀況開發(fā)了ts-1 和ts-2型防結塊劑[3]。實驗表明,該添
DN1500氨合成系統(tǒng)成套設備招標文件
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3
dn1500氨合成系統(tǒng)成套設備招標文件——3.有關要求 3.1對投標人的要求:凡有能力提供“招標設備及技術說明”的具有獨立法人資格的國內制造商和代理商,均為合格投標人。 3.2交貨施工時間:2006年12月31日前交完(投標人可報最短交貨期),以免延誤...
氨合成DCS系統(tǒng)改造小結
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2006.11·數(shù)字石油和化工 視點·自動化專題 安陽化學工業(yè)集團公司(原安陽化肥廠)是 1969年動工興建,1973年正式投產的。是以生產尿 素為主的中型化肥企業(yè),原設計能力為6萬噸合成 氨,11萬噸尿素。經過多年技術改造和擴建,目前已 形成24萬噸合成氨/年、3萬噸甲醇/年、自發(fā)電裝 機容量27mka生產規(guī)模。針對目前我公司dcs應 用的普及,以及生產系統(tǒng)的具體要求,為進一步提高 dcs資源的利用率,優(yōu)化和完善工藝操作,降本增 效,計算中心經過多次調研與分析,對新系統(tǒng)合成工 藝和dcs裝置存在的問題進行了分析與研究,并歸 類匯總,提出了具體的解決辦法。 控制系統(tǒng)特點及構成 tps系統(tǒng)是美國霍尼韋爾公司推出的一個大工 廠一體化集散控制系統(tǒng),主要由局域控制網和能用 控制網兩級網絡組成,tps系統(tǒng)的網絡結構為雙冗 余的主網(lcn)和子網(ucn)并發(fā)
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職位:消防項目經理
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林