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更新日期: 2025-06-09

武鋼5號高爐熱風爐大修后風管材料的結構分析

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武鋼5號高爐熱風爐大修后風管材料的結構分析 4.6

對武鋼5號高爐經過16年爐役后的風管材料進行了取樣分析。研究發(fā)現主風管、支管內表面有鋅的富集層,雖然對風管性能結構影響不大,但對了解高爐內鋅的平衡與富集現象有一定參考作用。

武鋼5號高爐大修熱風爐耐火材料破損分析 武鋼5號高爐大修熱風爐耐火材料破損分析 武鋼5號高爐大修熱風爐耐火材料破損分析

武鋼5號高爐大修熱風爐耐火材料破損分析

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武鋼5號高爐經過16年爐役后在大修時對熱風爐各部位耐火材料進行取樣分析,討論其破損情況與原因,對改進熱風爐用耐火材料的結構與性能提出建議。

本鋼5號高爐熱風爐的大修改造設計

本鋼5號高爐熱風爐的大修改造設計

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在本鋼5號高爐地得式外燃熱風爐改造性大修設計中,圍繞高溫長壽采取了系列措施,本文介紹了其中的主要技術措施。

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韶鋼1號高爐熱風爐改造實踐

韶鋼1號高爐熱風爐改造實踐

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韶鋼1號高爐熱風爐改造實踐 4.7

對韶鋼1號高爐熱風爐大修改造進行了總結分析.通過吸取國內外熱風爐的先進技術進行合理改造:采用高效能陶瓷燃燒器、ds旋流格子磚、煙氣均勻配氣裝置、冷風均勻配氣裝置等技術,改造后在單燒高爐煤氣的情況下,送風平均風溫大于1100℃.

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高爐熱風爐爐殼制作工藝

高爐熱風爐爐殼制作工藝

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高爐熱風爐爐殼制作工藝 4.4

攀鋼2#高爐熱風爐爐殼制作工藝 徐小勇(攀冶修建分公司機械工程項目部郵編617023) 摘要:介紹了2#高爐熱風爐爐殼的特點,制作熱風爐爐殼的工藝流程和制作工藝。認為借鑒轉爐 爐殼的制作工藝,再輔之以切合實際的技術措施,能夠保證熱風爐爐殼的制作質量。 關鍵詞:熱風爐爐殼制作流程成型校正 1.引言 在高爐生產過程中,熱風爐設備是高爐生產系統(tǒng)的重要設備。修建公司自從1996年年 初開始承擔了煉鐵廠2#高爐3座熱風爐爐殼結構制作安裝任務以來,依次進行了煉鐵廠三 座高爐的熱風爐爐殼的制作安裝。在首次承擔的爐殼制作量就達537t,其中2#高爐的1#熱 風爐僅制作爐帽部分,共計四帶;2#和3#熱風爐為整座爐皮制作(兩座爐結構完全一樣), 每座共計二十四帶。三座熱風爐均由圓錐體、圓筒體和雙曲面體組成。就修建公司而言,當 時制作2#高爐熱風爐

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武鋼5號高爐熱風爐大修后風管材料結構分析熱門文檔

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攀成鋼3號高爐熱風爐改造實踐

攀成鋼3號高爐熱風爐改造實踐

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攀成鋼3號高爐熱風爐改造實踐 4.6

隨著高爐不斷強化冶煉,熱風爐系統(tǒng)不能適應這種變化,導致熱風管道掉磚、串風發(fā)紅等事故,嚴重影響高爐生產。本次大修對熱風爐進行了改造,效果良好。

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安鋼六號高爐熱風爐的改造

安鋼六號高爐熱風爐的改造

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安鋼六號高爐熱風爐的改造 4.8

介紹了安鋼煉鐵廠6#高爐熱風爐中修中的一些技術改造。通過合理的改造,熱風溫度有了明顯的提高,熱風爐壽命大大延長,取得了良好效果。

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津西鋼鐵8號高爐熱風爐的改造

津西鋼鐵8號高爐熱風爐的改造

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津西鋼鐵8號高爐熱風爐的改造 4.3

津西鋼鐵8號(1280m~3)高爐卡魯金改進型熱風爐大修改造期間,采用高輻射覆層技術和直肋19孔格子磚兩項節(jié)能技術,以改善蓄熱體傳熱,提高熱風爐熱效率。生產實踐表明,應用高輻射覆層技術的1號、2號熱風爐,與3號熱風爐相比,單位風量煤氣消耗量減少了7.52%,平均風溫提高了2.7℃,平均廢氣溫度降低了7.5℃,可產生節(jié)約煤氣和焦炭效益271.4萬元/a。

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改造后調節(jié)系統(tǒng)在高爐熱風爐中的應用

改造后調節(jié)系統(tǒng)在高爐熱風爐中的應用

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改造后調節(jié)系統(tǒng)在高爐熱風爐中的應用 4.6

本文介紹了高爐熱風爐煤氣自動調節(jié)調節(jié)閥系統(tǒng)的原理。由于在現場存在著電動執(zhí)行機構損壞不能正常使用的缺陷,有無正常的備件,無法滿足煤氣正常調節(jié)需要,影響正常高爐生產,進而對高爐熱風爐煤氣自動調節(jié)調節(jié)閥系統(tǒng)裝置進行改造.因為角行程和直行程執(zhí)行器大部分是在多轉式的基礎之上改造而來的:以多轉式為基礎,配以渦輪渦桿二級減速箱組成0—90°角行程電動執(zhí)行機構;配以絲桿部件組成直行程電動執(zhí)行機構。根據現有的一套直行程電動執(zhí)行機構,通過加工一套連接軸套,使直行程電動執(zhí)行機構安裝在原有的角行程電動執(zhí)行機構上,使煤氣自動調節(jié)調節(jié)閥系統(tǒng)能正常的工作。保證了熱風爐煤氣正常調節(jié),滿足了高爐正常生產。

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首鋼4號高爐大修熱風爐改造設計

首鋼4號高爐大修熱風爐改造設計

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首鋼4號高爐大修熱風爐改造設計 4.8

) f—f/妒.儀矽,,芝 首鋼4號高爐大修熱風爐改造設計 馴舀 林起初陳炳霖恩發(fā)廠?.夕· 首鋼4號高爐1983年進行了第一代大 修,1991年進入第二代爐役后期,為適應首 鋼生產大發(fā)展,總公司決定采用多種新技術 對該高爐進行擴容大修改造。利用此次大修 良機,對熱風爐也進行改造。熱風爐改造設 計難度大,通過多方案比較,確定采用首鋼 的專利技術一頂燃式熱風爐,并且在現有 技術的基礎上又采用了一系列新技術、新工 藝、新材料、新設備,使首鋼這項專利技術 又上升到一個新的水平,處于國內外領先地 位。. 一 、改造方案的選定 4號高爐原有三座直徑為8.5m的內燃 式熱風爐,呈一列式布置,全高42m,熱風 爐中心距10.5m。4號高爐大修擴容改造要 求l容積由1200m。擴大到21oom。,日產生 鐵

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武鋼5號高爐熱風爐大修后風管材料結構分析精華文檔

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邯鋼4號高爐大修熱風爐改造設計

邯鋼4號高爐大修熱風爐改造設計

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邯鋼4號高爐大修熱風爐改造設計 4.5

邯鋼4號高爐大修熱風爐改造設計,主要是在原有3座頂燃式熱風爐蓄熱室上,增加了改進型頂燃式熱風爐的燃燒室及燃燒器,將套筒燃燒器改為大功率多火孔陶瓷燃燒器,并優(yōu)化設計原有的熱風管道系統(tǒng)、煙道系統(tǒng)、儀表檢測系統(tǒng)及自動化系統(tǒng)。熱風爐投產后運行良好,在風量比上一代爐役增加10%的情況下,風溫仍可達1170℃。

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長鋼4號和5號高爐1號熱風爐改造實踐

長鋼4號和5號高爐1號熱風爐改造實踐

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長鋼4號和5號高爐1號熱風爐改造實踐 4.6

長鋼4號、5號高爐1號內燃拷貝式熱風爐,通過更換五孔格子磚為優(yōu)質耐火球,有效提高了熱風爐的蓄熱面積,提高了送風溫度,取得了良好的經濟效益,該技術在長鋼的成功應用,為內燃拷貝式熱風爐改造創(chuàng)造了新的道路。

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太鋼三高爐熱風爐易地大修工程熱風管道設計的改進

太鋼三高爐熱風爐易地大修工程熱風管道設計的改進

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太鋼三高爐熱風爐易地大修工程熱風管道設計的改進 4.3

本文結合對太鋼三高爐熱風管線設計,介紹了波紋補償器及拉緊裝置在熱風管道的運用,熱風管道內襯耐火材料的選擇,熱風管道系統(tǒng)采取這些措施后,可以消除因管道受熱膨脹、熱風支管法蘭錯位等造成的漏風現象,保證熱風管道系統(tǒng)完全可靠的運行。

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長鋼4號、5號高爐1號熱風爐改造實踐

長鋼4號、5號高爐1號熱風爐改造實踐

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長鋼4號、5號高爐1號熱風爐改造實踐 4.6

長鋼4號、5號高爐1號內燃拷貝式熱風爐,通過更換五孔格子磚為優(yōu)質耐火球,有效提高了熱風爐的蓄熱面積,提高了送風溫度,取得了良好的經濟效益,該技術在長鋼的成功應用,為內燃拷貝式熱風爐改造創(chuàng)造了新的道路.

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2#高爐熱風爐檢修施工當班質檢表

2#高爐熱風爐檢修施工當班質檢表

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2#高爐熱風爐檢修施工當班質檢表 4.6

序號部位項目要求允許誤差 1垂直磚縫厚度3mm-1~+1mm 2灰漿飽滿度>95% 3水平縫3mm-1~+1mm 4垂直度±5mm 5平整度5mm ≤20mm-1,+2mm >20mm±2mm 7與大墻間隙20-30mm 8與隔墻間隙30-50mm 9同層膨脹縫8mm±1mm 寧鋼2#高爐1#熱風爐檢修技改項目質檢表 日期:班次: 施工部位: 實測值 記錄人: 6 隔墻與 大墻 格子轉 膨脹縫 表

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高爐熱風爐熱風主管道波紋補償器的包覆 高爐熱風爐熱風主管道波紋補償器的包覆 高爐熱風爐熱風主管道波紋補償器的包覆

高爐熱風爐熱風主管道波紋補償器的包覆

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高爐熱風爐熱風主管道波紋補償器的包覆 4.6

簡要介紹了新區(qū)2^#高爐熱風爐熱風主管道補償器包覆方案以及包覆過程,包覆后的補償器各種性能指標能達到原設計要求,滿足生產需要,為修復補償器提供了可借鑒的經驗。

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南鋼7號高爐熱風爐混風室燒穿事故的處理 南鋼7號高爐熱風爐混風室燒穿事故的處理 南鋼7號高爐熱風爐混風室燒穿事故的處理

南鋼7號高爐熱風爐混風室燒穿事故的處理

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南鋼7號高爐熱風爐混風室燒穿事故的處理 4.4

對南鋼7號高爐熱風爐混風室燒穿事故發(fā)生后的處理進行了總結,認為支模澆注能夠在相對較短時間內有效完成燒穿搶修,并提出了避免熱風管系燒穿事故的防范措施。

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漣鋼6號高爐熱風爐液壓系統(tǒng)設計缺陷分析與改進 漣鋼6號高爐熱風爐液壓系統(tǒng)設計缺陷分析與改進 漣鋼6號高爐熱風爐液壓系統(tǒng)設計缺陷分析與改進

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漣鋼6號高爐熱風爐液壓系統(tǒng)設計缺陷分析與改進 4.7

本文對漣鋼6號高爐熱風爐液壓系統(tǒng)在設計方面存在的缺陷和問題進行了系統(tǒng)的分析論證,并對改進的解決方案進行了詳細的闡述,對改進的效果進行了比較和總結。

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高爐熱風爐系統(tǒng)施工組織設計

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高爐熱風爐系統(tǒng)施工組織設計 4.8

施工組織總設計 mcc*********建設有限公司 施工組織總設計 工程名稱:首鋼****聯(lián)合有限責任公司一期項目鋼鐵廠1#高 爐熱風爐系統(tǒng) 工程編號: 批準:副總經理總工程師:*** 審核:公司施工生產部:*** 公司生產部總工:*** 公司技術質量處:*** 公司首鋼經理部:*** 編制:***、*** 受控編號: 共印:21份 ****有限公司 二○○七年一月十八日 施工組織總設計 mcc*****建設有限公司2 目錄 1編制說明????????????????????第4頁 2工程概況????????????????????第4頁 3施工條件????????????????????第6頁 4施工方案????????????????????第7頁 5施工部署????????????????????第9頁

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高爐熱風爐修補焊接方案

高爐熱風爐修補焊接方案

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高爐熱風爐修補焊接方案 4.6

2#高爐熱風爐焊縫裂紋修復及挖補施工方案 一、工程概述 京唐2#高爐1#-4#熱風爐主體焊縫發(fā)現多處漏點,焊縫 問題均發(fā)現在爐殼的第十三帶、十四帶、十五帶等熱變形較 大的區(qū)域內。主體母材材質q345c,板材厚度36mm、45mm、 60mm。屬于中厚板焊接,焊接應力大,另外清除裂紋過程中, 裂紋有可能繼續(xù)延展,造成裂紋擴大,處理難度很大。另外 1#熱風爐現有三處因爐殼溫度較高本體現已變型,需要進行 挖補更換。為確保返修質量,特編制處理方案如下,要求返 修人員必須嚴格按返修工藝執(zhí)行,最終按質按量完成返修。 二、焊縫裂紋施工方法及步驟 1、對各焊縫裂紋的處理,首先通過超聲波檢測,確定各焊 縫裂紋源的長度及深度,在裂紋源前10mm-20mm處打φ10mm 左右的止裂孔,如現場鉆孔有困難,可采用碳弧氣刨在焊縫 裂紋端源處起往回進行清根,可以防止裂紋擴展。如裂紋長 度較長,可將裂紋

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韶鋼8號高爐熱風爐本體及管系的檢測與治理 韶鋼8號高爐熱風爐本體及管系的檢測與治理 韶鋼8號高爐熱風爐本體及管系的檢測與治理

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韶鋼8號高爐熱風爐本體及管系的檢測與治理 4.7

對韶鋼8號高爐內燃式熱風爐本體及管系的檢測與治理進行了總結。采用紅外熱成像檢測、高溫內窺鏡檢測和熱風總管耐材沉降勘探鉆孔檢查等方法,確認了熱風爐本體及管系內部耐材存在的問題。通過針對性的治理,提高了熱風爐本體和管系的風溫承受能力,風溫平均上升到了1165℃。8號高爐熱風爐本體及管系的治理實踐表明,使用高強度陶瓷澆注料加壓漿,是目前利用高爐定期維修機會處理管道耐材沉降的有效辦法。

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鞍鋼10號高爐熱風爐長周期保溫操作 鞍鋼10號高爐熱風爐長周期保溫操作 鞍鋼10號高爐熱風爐長周期保溫操作

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鞍鋼10號高爐熱風爐長周期保溫操作 4.7

1前言鞍鋼10號高爐4座大型硅磚熱風爐在為舊10號高爐送風3個月后,按高爐改造工程進度需停爐4個月后再與新10號高爐配套生產。由于硅磚具有低溫體積不穩(wěn)定性,在高爐停爐期間,為保證硅磚砌體溫度不低于600℃、廢氣溫度不高于350℃,經論證決定采用燃燒加熱—送風冷卻的保溫方法。通過

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高爐熱風爐棧橋系統(tǒng)鋼結構制作、安裝方案

高爐熱風爐棧橋系統(tǒng)鋼結構制作、安裝方案

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高爐熱風爐棧橋系統(tǒng)鋼結構制作、安裝方案 4.4

高爐熱風爐棧橋系統(tǒng)鋼結構制作、安裝 施工方案 一、編制依據 1.北京鋼鐵設計研究部院《6#高爐熱風爐棧橋系統(tǒng)鋼結構設計圖》 (67.514j92)。 2.《新鋼建設公司6#高爐大修工程施工組織設計》。 3.《鋼結構工程施工及驗收規(guī)范》(gb50205-2001)。 4.《建筑鋼結構焊接規(guī)程》(jg81-91)。 二、工程概況 6#高爐熱風爐棧橋系統(tǒng)處在熱風爐南側,包括熱風爐棧橋框架、平臺 及其吊車梁等,其中棧橋框架焊接h型鋼柱最高的為▽+51.200米,重量 為29.987t,需在車間分為3段來制作,然后在現場地面上將▽32.600米 以下的兩段鋼柱拼裝成整體吊裝,接著將▽32.600米以上那一段鋼柱吊上 去,與其下部鋼柱進行空中對接。棧橋框架由七層鋼平臺構成,最高層為 爐頂平臺,標高為▽44.050米,框架柱之間用柱間支撐、聯(lián)系梁及平臺梁 聯(lián)接。棧橋鋼

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6#高爐熱風爐棧橋系統(tǒng)鋼結構制作、安裝

6#高爐熱風爐棧橋系統(tǒng)鋼結構制作、安裝

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6#高爐熱風爐棧橋系統(tǒng)鋼結構制作、安裝 4.6

6#高爐熱風爐棧橋系統(tǒng)鋼結構制作、安裝 施工方案 一、編制依據 1.北京鋼鐵設計研究部院《6#高爐熱風爐棧橋系統(tǒng)鋼結構設計圖》(67.514j92)。 2.《新鋼建設公司6#高爐大修工程施工組織設計》。 3.《鋼結構工程施工及驗收規(guī)范》(gb50205-2001)。 4.《建筑鋼結構焊接規(guī)程》(jg81-91)。 二、工程概況 6#高爐熱風爐棧橋系統(tǒng)處在熱風爐南側,包括熱風爐棧橋框架、平臺及其吊車梁等,其中 棧橋框架焊接h型鋼柱最高的為▽+51.200米,重量為29.987t,需在車間分為3段來 制作,然后在現場地面上將▽32.600米以下的兩段鋼柱拼裝成整體吊裝,接著將▽32.600 米以上那一段鋼柱吊上去,與其下部鋼柱進行空中對接。棧橋框架由七層鋼平臺構成,最高 層為爐頂平臺,標高為▽44.050米,框架柱之間用柱間支撐、聯(lián)系梁及平臺

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方大特鋼新2號高爐熱風爐安裝方案(成果)

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方大特鋼新2號高爐熱風爐安裝方案(成果) 4.6

方大特鋼新2號高爐工程熱風爐安裝施工方案 -1- 方大特鋼新2號高爐工程熱風爐安裝 施 工 方 案 編制單位:中國一冶方大特鋼新2號高爐總承包工程項目經理部 二零一一年四月五日 方大特鋼新2號高爐工程熱風爐安裝施工方案 -2- 目錄 1、編制依據:............................................3 2、工程概況:............................................3 3、施工布置:............................................3 4、主要施工方案:........................................4 5、施工及安全措施:.....................................

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江彪

職位:技術標制作工程師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

武鋼5號高爐熱風爐大修后風管材料結構分析文輯: 是江彪根據數聚超市為大家精心整理的相關武鋼5號高爐熱風爐大修后風管材料結構分析資料、文獻、知識、教程及精品數據等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設領域優(yōu)質服務。手機版訪問: 武鋼5號高爐熱風爐大修后風管材料結構分析
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